Шевроле Нива - капремонт, ГБЦ с клапанами 42х34, 14 вал + ВСХ

Дмитрий - уже постоянный клиент мастерской K-POWER, даром, что находится в Казани. Весной 2009 года он первым поставил на Оку 52 вал с доработанной головкой и клапанами увеличенного размера 39х34 мм. Машинка тогда выдала удивительно ровную полку момента и 47 сил, что для 52 вала явилось неким откровением, вызвавшим жаркие споры и волну закономерного интереса к 52 валу. Подробнее можно прочитать в этом отчете.
Увидев (и ощутив) результат работы, Дмитрий пообещал, что летом привезет на доработку свою Шевроле Ниву. Обещание сдержал, правда, пока готовились запчасти и прорабатывались все варианты работы, лето прошло, и машина появилась в Набережных Челнах в октябре 2009 года.

Дмитрий - активный участник клуба "Шевроле Нива".
Сайт клуба: http://www.chevy-niva.ru

В течении лета Дмитрий активно "вентилировал" вопрос тюнинга и всячески способствовал ускорению процесса - положительным образом, разумеется. В частности, благодаря ему, в Челны приехали на замеры ВСХ три машины - "снежка" Дмитрия с тюнинговым распредвалом, и две Шеви-Нивы с полностью стандартным двигателем. Удалось настроить оборудование и произвести замер ВСХ серийного двигателя, благодаря чему у нас появилась "точка отсчета".
Так же померяли ВСХ двигателя Шеви-Нивы с низовым тюнинговым распредвалом Мастер-Мотор 03. Вал стоял в серийной головке, так же был сделан чип-тюнинг. График показал, что Дмитрий - на правильном пути.

Теперь немного расскажем об автомобиле, с которым предстояло работать. Двигатель ВАЗ 21214, объемом 1.7 литра, пробег 60 тыс.км. На 20-й тысяче прогорал клапан, "официалы" в Казани ремонтировали головку (была выполнена замена как сделать ее тише шевроле ниву клапанов и маслосъемных колпачков). После ремонта у официалов вскоре потребовалась повторная замена маслосъемных колпачков.
На 42 тысяче пробега удалили гидроопоры - источник постоянных проблем и головной боли у владельцев Нив. Вместо них установили обычные механические регулировочные болты, тюнинговый 03 распредвал "под механику". Так же удалили гидронатяжитель цепи - говорят, бывают случаи самопроизвольного отламывания трубочки маслоподводящей магистрали. Вместо гидронатяжителя установили простой и вполне надежный механический натяжитель "Пилот".
Масло применялось - синтетика Кастрол, интервал замены 7400-7600 км. Далее из отчета будет видно, что масло даже с таким уменьшенным интеревалом не выдержало. Ближе к 60 ткм Дмитрий перешел на синтетику NESTE.

Машина в комплектации LC - оснащена кондиционером.

Первоначально, мы хотели ограничиться только доработкой головки блока и чип-тюнингом. Машина - совершенно свежая. Предполагалось, что с блоком - всё в порядке, да и Дмитрий не жаловался ни на что. По головке было много вариантов. Цели тюнинга Шевроле-Нивы отличаются от целей, которые ставят автовладельцы перед собою при тюнинге легковых автомобилей. Эксплуатация Шеви-Нивы предполагает бездорожье, важен крутящий момент на низких и средних оборотах. Мощность двигателя, как таковая, не является важной целью тюнинга. Шеви-Нива - не стритрейсерская машина для гонок со светофоров.
По-этому условий было немного, но они были достаточно сложными - как минимум, сохранить момент на низах, как максимум - поднять его. Так же ставилась задача поднятия мощности двигателя на верхах, там, где 03 вал уже стухал.

Долго выбирали распредвал, в основном выбор стоял между 14 валом и 44. В итоге остановились на 14 вале, решив, что верхи доберем доработкой головы, как это бывало неоднократно на низовых валах. Заказали в Уфе вал 21213 DynaCAMS -14 (под механические болты).

Еще больше времени и нервов отнял выбор клапанов. Самый простой вариант - не менять сёдла и поставить доработанные клапана серийного размера 37х31 мм. Но хотелось попробовать увеличенные клапана, тем более ранее на классику мы уже ставили оригинальные клапана размера 41х34 мм. Однако, поставщик этих клапанов времено перестал работать на РФ, возможность их заказать - пропала. Многие "тюнингисты" идут по простому пути - берут грузовые клапана, укорачивают стержни, нарезают фаски под сухари - и айда. Деньги возьмут, а потом хозяину - муки, никто из таких вот "тюнингистов" не думает о том, что торец и канавки под сухари закаливаются при изготовлении ТВЧ!! А они - ничтоже сумняшеся режут всю закалку долой и ставят сыромятину!! Что в итоге?! Таким клапанам - грош цена и ноль ресурса, сухари изнашиваются, торцы расклепываются и разваливаются на куски, сколько уже машин приезжало с такими клапанами, вот, примеры:
1) Поломка торцованного клапана
2) Тюнинг и ремонт ВАЗ-21128 (1.9 л), распредвалы RS451 + ВСХ
Почему "тюнингисты" так делают? Из-за сложностей связанных с подбором увеличенных клапанов - нужно соблюсти длину стержня, расположение канавки под сухари относительно торца. И не все подходящие клапана еще подходят по цене, или их можно заказать в РФ.

У нас был великолепный вариант - идеально подходящие по длине клапана, диаметр головок 42х34 мм. Стержень - 8 мм. Уникальная особенность этих клапанов - три канавки под сухари. Дело в том, что на классике канавка - одинарная, и сухари установлены по "разомкнутой схеме", что мешает вращению клапанов. Всем известна "болезнь" классики - невращающиеся клапана, что приводит к проеданию рокерами канав на торцах клапанов, прогару тарелок клапанов. Народ по разному решает эту проблему - кто-то дает мотору "прожариться" на высоких оборотах, считая что после 4000 об клапана начинают вращаться, кто-то рекомендует просаживать клапана или ставить доработанные тарелки, уменьшая преднатяг пружин и изменяя положение оси качания рокера. Но никто не видит, что вращаться клапанам не дают сухари. Возможно, это была перестраховка конструкторов Фиата, жесткие пружины могли быстро износить "сухари", сделанные из низкокачественной стали. Такое бывает на 21083 двигателях при установке жестких пружин и "сыромятных" отечественных сухарей.
В нашем случае, применяются импортные сухари с 3-мя проточками, аналогичные сухарям 21083 двигателя. Сухари работают по "замкнутой схеме", т.е. не блокируют клапаны - они вращаются практически постоянно. Качественный материал импортных сухарей дает гарантию того, что они не износятся.
В конце концов, мы таки дождались возобновления поставок нужных нам клапанов в РФ, и сразу заказали несколько комплектов. Единственная доработка, которую мы выполнили - доработали форму тарелок клапанов. Таким образом, стержни, и канавки под сухари - остались заводскими, с заводской закалкой.

Теперь машине можно было дать зеленый свет.

Тюнинг двигателя Шевроле-Нива (Chevy-Niva) Тюнинг двигателя Шевроле-Нива (Chevy-Niva)

Подкапотное пространство достаточно тесное. Кондей с ГУРом ограничили доступ к некоторым узлам. Мотор чистый, помытый, работать приятно. Начинаем разбирать верх - снимаем воздуховод, с фильтром. Наша задача - снять головку для ее дальнейшей доработки.

Судя по длине впускного тракта, завод пытался вытащить "низы" из мотора всеми путями, в том числе и длинным впускным трактом. Это не может не привести к падению мощности на высоких оборотах. Посмотрите, как закручены впускные каналы вокруг ресивера - натуральные "бараньи рога"...
Снимаем ресивер. Первый тревожный звоночек - впускной тракт заметно замаслен, внутри ресивера - масло, коллектор тоже "плавает".

Посмотрим, что под клапанной крышкой. Дмитрий долгое время лил Кастрол, мотор внутри "пожелтел", это было причиной перехода на синтетическое масло Neste. У нас по Кастролу исключительно негативный опыт (есть примета такая у автора - "залил Шелл или Кастрол - жди капиталки").
Желтый налет конечно есть, но в целом, всё чистенько.
Осматриваем цепь, зведочку. На звездочке - отметчик для датчика фазы, который находится в сбоку на головке. Перед тем, как что-то "рассупонивать", разбираемся с метками двигателя.
Метка ВМТ на шкиве коленвала - маленькая риска, должна находится точно напротив датчика положения коленвала (ДПКВ). Удобнее всего смотреть снизу, для чего нужно снять два защитных щитка и замысловатую защиту поддона.
Место, куда смотреть на шкиве коленвала, показано красной стрелкой.
На зведочке - маленькая лунка с обратной стороны, должна стоять напротив прилива на постели распредвала. Не перепутайте с крупной лункой около крепления отметчика датчика фазы.

Проверяем, как стоит распредвал относительно коленвала. А стоит он - со смещением, примерно на ползуба. Для наглядности, покрасим цепь краской, над лункой. Здесь уже нужна регулируемая звездочка, для точной настройки распредвала.
Смотрим дальше. Обнаруживаем сорванную шляпку стяжного болта ГБЦ. Ай молодцы, казанские официалы, ай как здорово притянули головку после ремонта - сорвали болт, да и езжай отселя, пусть следующие полюбят этот болт и вас - особенно. Хозяину официалы конечно, ничего и не сказали.

Приятного мало. Все болты стронулись, кроме сорванного. Ключ, конечно же, прокручивается на нем.
Поминая сервисгоблина, так неудачно свернувшего головку болта, готовим "операционную". Болт совсем рядом с цепью, необходимо избежать падения опилок в картер двигателя. Ну что можно сказать, полагаем, что у "безымянного солдата гаечного ключа и отвертки" в тот день горели уши. Сверла ломались, болт сопротивлялся долго. Удалось просверлить его достаточно глубоко тонким сверлом. Болгаркой - не подлезть, алюминий головки совсем рядом. Сверлить надо на малых оборотах, иначе сверла тупятся и ломаются. Вооружились тяжелой артиллерией - низкообортная дрель, мощностью 1 кВт, сверло порядка 18 мм. Начали "есть" шляпку. Потихоньку-помаленьку, съели шляпку, и буртик оторвался от болта.
Головка - снята.

Уж сколько раз твердили - ну зачем АвтоВАЗ модернизировал болты на классике! Сделали какую-то ерунду с цельнолитой шайбой, головка болта - маленькая, слабенькая. Что-бы такого сделать, что-бы никогда с этими болтами не связываться больше? Посмотрели болты, померяли, и пришла в голову идея, которую и реализовали в дальнейшем - поставили доработанные болты с другого двигателя! Но об этом - подробнее дальше, не будем пока забегать вперед.

Головка снята. На рокерах есть некоторый износ, не критичный, но раз уж делать, так качественно, а значит - рокера поменяем на новые, обязательно чугунные (есть в продаже и стальные рокера).

Головку снимаем в сборе с впускным и выпускным коллекторами - так проще. Антифриз, разумеется, предварительно слит.

Звоночек номер два прозвучал при осмотре цилиндров. В 1-м цилиндре хона не осталось вообще, "горшок" абсолютно "лысый". В других - хон еще есть. Во всех цилиндрах - сильные двухсторонние задиры. В третьем цилиндре задиры настолько сильные, что хорошо чувствуются тактильно - пальцами и ногтем. Работа останавливается, идет согласование дальнейших действий с Дмитрием. Мы не знаем - сломаны кольца и перегородки, или они целые. Снять поддон и проверить - нереально, мешает мост, раздатка. Если ставить головку, и не трогать низ, никто не даст гарантии, что такой мотор с задирами по цилиндрам не загнется в очень скором времени.
То, что из-за задиров бросает масло через вентиляцию картера во впуск - факт. И в дальнейшем - будет только хуже. По краям цилиндров и на поршнях - хорошо виден толстый масляный нагар.
А ведь машина - свежая, 60 тыс.км пробега, снятие двигателя даже не подразумевалось. Но "консилиум" опытных мотористов выносит вердикт - надо снимать двигатель и делать капремонт блока с расточкой и хонинговкой. Непредвиденная работа и непредвиденные затраты, но делать нечего. Форсировать мотор с такими цилиндрами - себе дороже. Дмитрий дает добро на снятие блока.

Что-ж, значит будем делать полный капремонт блока. Головкой займемся позже (по хронологии отчета).
Для начала, нужно демонтировать и снять двигатель с машины. Снимаем декоративную решетку радиатора, откручиваем крепеж змеевика ГУРа, отводим его в сторону. Змеевик снимать не будем, а значит, ГУР не придется прокачивать. А вот радиатор кондиционера снять придется. Рассоединяем трубки, подходящие к радиатору. Фреон, вместе с фреоновым маслом, фонтаном устремляется наружу. Надо было чем-то накрыть этот фонтан, не догадались, и на потолке осталось большое зеленое масляное пятно. Правда, через несколько дней оно исчезло бесследно.
Капот был так же снят.

Откидываем радиатор кондиционера и обнаруживаем мышиное гнездо. Пространство между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя наполовину заполнено мусором - ветки, ворс, семена. Собрали всё это пылесосом, прочистив радиаторы.
Радиатор охлаждения двигателя можно вытащить только в сторону декоративной решетки, т.к. с обратной стороны мешает пластина крепления замка капота. Работать неудобно. Сначала откручиваем вентиляторы, потом вытаскиваем радиатор. Недобрым словом помянули конструкторов, сделавших на планке усилителя замка капота обратные гайки (обведены красным кружком) - откручивать и закручивать болты, крепящие съемную планку - неудобно.

Отовсюду лезут "атавизмы" карбюраторного двигателя, на базе которого и делался инжекторный движок Шеви-Нивы. Вместо трамблера - заглушка, отверстие в блоке для толкателя бензонасоса - закрыто алюминиевым кронштейном генератора. Двухметровый ремень за 30 тыс.км уже требует замены - весь в трещинах. Ремень кондея в хорошем состоянии, но тоже заменим на новый. Все натяжные ролики - фирмы INA, пластик на них изношен. Под замену по кругу.
Насос ГУРа откручиваем от кронштейна и оставляем висеть сбоку на патрубках. Систему ГУРа не рассоединяем, она не мешает. Радиатор ГУРа (змеевик) отсоединяем от фиксирующих кронштейнов и отводим в сторону.

Далее отсоединяем кондиционер. Крепится на длинных болтах на тяжеленный чугунный кронштейн. Кронштейн крепится к блоку цилиндров и к помпе. Не позавидуем тем, кому придется в аварийном порядке менять помпу на Шеви-Ниве с кондиционером. Такая работа будет очень затруднена. Обнаруживаем небольшой люфт помпы и принимаем решение менять ее превентивно на новую, производства ТЗА ("заводская"). "Бочку" кондиционера не отсоединяем от трубок, а лишь отводим в сторону, для снятия блока она не мешает. После отсоединения блока от коробки, он готов к подъему.

"Вира-майна" - блок на лебедке поехал вверх. Аккуратно выводим блок из моторного отсека.

Конструкторы, что-бы перенести генератор наверх, перенесли масляный фильтр - для этого соорудили алюминиевый кронштейн, одновременно закрывающий карбюраторный атавизм - окно для толкателя бензонасоса.
Возникла проблема с подбором ключа для коренной гайки шкива. Из-за дополнительного ремня кондиционера, шкив - шире. Ни один стандартный ключ для "классики" - не подходит.

То, что осталось под капотом - по углам висят кондей, ГУР.

Снятие навесного и демонтаж двигателя Шевроле-Нива (Chevy-Niva) Снятие навесного и демонтаж двигателя Шевроле-Нива (Chevy-Niva)

Открываем блок. Проблему с ключом для коренного болта шкива решили просто - купили высокую головку под вороток. Коленвал для своих 60-ти тысяч еще хороший, по замерам только одна шейка на нижней границе допуска - но, учитывая огромную трудоёмкость всей работы - не имея права на ошибку, коленвал шлифуем по кругу в 1-й ремонт на 0.25 мм. И нам, и клиенту так спокойнее. Поршни в крайне плохом состоянии. Обильные лаковые и шламовые отложения от масла, на юбках - сильные задиры (как раз в тех местах, где были задиры на цилиндрах) - все признаки масляного голодания поршневой группы. А как иначе - шатун длинный, блок высокий, ход коленвала 80 мм, никакой системы подачи масла в зону поршней заводом не предусмотрено - нет ни форсунок, ни дырок в шатунах. Можно, конечно, надеятся на масляный туман и разбрызгивание масла из шатунных\коренных шеек, но этого совершенно недостаточно - что результаты дефектовки и показали. Такой мотор изначально нежизнеспособен и не будет обладать высоким ресурсом по блоку цилиндров. Учитывая малые обороты, на которых эксплуатируется автомобиль в условиях бездорожья - ресурс блока будет катастрофически мал.

Цепь заменили на новую, звездочки маслонасоса и коленвала тоже новые. Блок расточили в ремонтный размер 82.4 мм (подробнее - далее по ходу отчета).

Было решено установить форсунки охлаждения поршней маслом. Форсунки врезали в коренные опоры коленвала. Теперь цилиндры и поршни будут получать дополнительную порцию масла, что значительно увеличит ресурс двигателя, полностью нивелирует негативное явление масляного голодания поршневой на малых и средних оборотах. Поршни будут охлаждаться, а значит - испытывать меньшие термические нагрузки, в итоге - поршни будут служить дольше, не будут "плыть" в размерах под нагрузкой.

ВНИМАНИЕ. Данный текст и фотографии не являются "руководством к действию" для коллег - мы не описываем полностью все нюансы установки форсунок в блок (как и других действий в отчете).
Вы можете заказать установку форсунок в мастерской K-POWER.
В случае самостоятельной установки "по мотивам" - мы не принимаем претензий или вопросов по масляному давлению, по разрушению блока цилиндров и иным случаям, вызванными неквалифицированнными действиями.

А теперь, одна из самых приятных частей отчета. Далее пойдет разговор о поршневой группе для двигателя Шевроле Нива. С самого первого дня было решено - никаких отечественных поршней не использовать. Рассуждать на эту тему можно долго, достаточно лишь кратко сказать - материал у всех "наших" поршней - отвратительный, качество изготовления и геометрия размеров - плохие. Волна на юбках вместо бочки, кривые отверстия под пальцы (про сами пальцы и говорить нечего). Что-то более-менее можно конечно подобрать, но это походит на рассуждения о том, какой сорт..гм, отходов животноводства - лучше для сельхозяйства...
Мы давно уже используем отличные американские поршни United Motors (USA) для двигателей переднеприводников ВАЗа. Любой моторист, подержавший их хотя бы в руках, всё поймет с первого взгляда. Фишка не только во внешнем виде, в геометрии, но и в материале. Он - другой и заметно отличается от низкосортицы, применяемой в "наших" поршнях. Мы пробовали делать циковки и укорачивать ВАЗовские поршни (из заводских двигателей) - материал вязкий, липнет на фрезу и резец. При ударе молотком - поршни гнутся. А поршни UM имеют более твердый и жесткий материал, превосходно обрабатываются и резанием и фрезерованием, дают хорошую чистоту реза. Такое впечатление, что поршни похожи на кованные, они жестче и тверже, хотя сделаны методом литья - есть внутренняя стягивающая стальная вставка. При сильном ударе - материал скалывается, но не гнется. Разлом - имеет интересную структуру. Упреждая сомнения - отметим, что ни в одном двигателе с этими поршнями не ломались перемычки.
Еще один показатель качества - поставив поршни на стол, легко стучим по юбке небольшим металлическим ключиком - поршень UM издает чистый и высокий звон, а "наш" отечественный поршень - грязный и более глухой звук. На заводах опытные производственники сразу могут определить качество отливки именно по звуку - бросают на металлический пол и слушают.
Компания United Motors выпускает поршни и для Нивы.
Самые лучшие результаты применения UM-ных поршней получены в комбинации с форсунками охлаждения поршней.

В поршнях углубили циковки (далее на фото можно сравнить с серийным поршнем). В комплекте так же идут поршневые пальцы (качество изготовления - превосходное, пальцы подходят ко всем поршням из набора, кто подбирал отечественные пальцы к отечественным поршням - знает, хорошо если 1 палец из пары десятков подойдет к поршню), а так же стопорные колечки пальцев.
Поршневые кольца - наборные, GOETZE.

На поршнях указан монтажный зазор - 0,06 мм. Именно такой зазор и дали при хонинговке блока после расточке. Хотя мнения расточников по этому вопросу расходятся - многие дают зазор как на переднеприводниках, т.е. 0,025-0,045 мм (обычно по нижней границе), тем самым, обрекая мотор на недолгую жизнь. Мотивируют это тем, что поршни Нивы сделаны по образцу поршней Самары, а значит и зазор надо делать таким же маленьким.
После расточки - врезали форсунки охлаждения поршней (см.выше), и отмыли блок от грязи, масла и абразива.

Задний пордшипник коленвала за 60 тысяч уже практически заклинил. Для снятия - можно сделать простейший съемник, еще он удобен для извлечения подшипников из картеров КПП. Новый подшипник - VBF, но добавили ему смазки (ХАДО).
Для ремонта инжекторной Нивы продается хороший набор прокладок - целесообразно купить именно его, чем заниматься сбором комплекта поштучно.
При покупке башмаков успокоителей цепи в крупном серьезном магазине попытались подсунуть подделку - ее выдало низкокачественное литье с облоем, размытая нечеткая маркировка, а так же - трещины в пластике! Качественные заводские башмаки натяжителей удалось найти только на рынке (!!!), у человека, который дорожит своей репутацией. Обратите внимание - маркировка четкая, хорошо видна, сам пластик ровный, без облоя и заусенцев. И никаких трещин около отверстий нет (в крупном магазине пытались уверить, что это не трещины, а "такая литьевая форма"). Не купите подделку при ремонте двигателя!


Источник: http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer-VazClassic-ShevyNiva-1-7i-14-KAPREMONT-GBC.htm



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

K-POWER Шевроле Нива - капремонт, ГБЦ с клапанами 42х34, 14 Пододеяльник для выписки из роддома своими руками


Как сделать ее тише шевроле ниву Как сделать ее тише шевроле ниву Как сделать ее тише шевроле ниву Как сделать ее тише шевроле ниву Как сделать ее тише шевроле ниву Как сделать ее тише шевроле ниву Как сделать ее тише шевроле ниву